Với mục tiêu sản xuất theo hướng xanh, bền vững, nhiều năm qua, Nhà máy Giấy Bãi Bằng luôn chủ động hoàn thiện cải tạo nâng cấp, đầu tư chiều sâu công nghệ nhằm sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả nhất nguồn nguyên liệu trong nước, năng lượng, hóa chất và nước sạch.
Đa dạng các giải pháp
Từ năm 2004, Nhà máy đã thực hiện giải pháp cải tạo hệ thống đối lưu và ống bộ hâm để giảm tốc độ mài mòn ống, tăng hiệu quả thu hồi bụi bằng cách lắp biến tần cho quạt hút, tăng hiệu suất lò. Giải pháp này đã giảm tiêu hao than cho sản xuất 1 tấn hơi giảm từ 163,7 kg xuống còn 140 kg. Số lượng than tiết kiệm được là: 24.305 tấn than, đồng thời giảm tiêu thụ điện sản xuất từ 8,4 kWh/tấn hơi xuống còn 7 kWh/tấn hơi, tiết kiệm được 667,67 MWh điện. Tổng giá trị làm lợi trên 1,1 tỷ đồng.Những năm tiếp theo Nhà máy Giấy Bãi Bằng luôn có những cải tiến mới về mặt kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như tiết giảm tiêu hoa điện năng. Năm 2005, Nhà máy cải tiến máy nghiền bột tại phân xưởng giấy, vừa nâng cao chất lượng bột sau nghiền, tăng khả năng thoát nước và hình thành tờ giấy, tăng hiệu quả chạy máy góp phần giảm tiêu hao điện 6.858 MWh/năm, đồng thời, giảm chi phí bảo dưỡng, mua sắm thiết bị, tiết kiệm trên 3, 2 tỷ đồng.
Năm 2006, Nhà máy thực hiện sử dụng bộ máy biến tần để điều khiển tốc độ động cơ Roto lồng sóc (quạt gió và quạt khói lò) để tiết kiệm điện năng, giảm được 25% lượng tiêu thụ điện của động cơ quạt gió và quạt khói lò hơi động lực, giảm tiêu thụ điện được: 899,878 MWh, tiết kiệm 357 triệu đồng. Năm 2007, thực hiện cải tạo chế độ vận hành các máy nén khí để tiết kiệm điện và nước cho sản xuất khí nén, khống chế được phụ tải dùng khí vệ sinh và khí công nghệ một cách nhanh chóng, chuyển đổi chế độ vận hành kể cả khi cần bảo dưỡng sửa chữa một máy nén khí nào đó, lắp biến tần cho máy nén khí. Kết quả, tiết kiệm 1.619,775 MWh điện và tiết kiệm 98.595 m3 nước làm mát cho sản xuất khí nén (tương đương 883 triệu đồng).
Nhận dạng các cơ hội để tiết kiệm năng lượng
Theo ông Tạ Đức Long - Trưởng phòng Kỹ
Thuật - Tổng công ty Giấy Việt Nam, để đạt được hiệu quả cao trong sử
dụng năng lượng, trước hết cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân
vận hành phải thông hiểu phương pháp luận về kiểm toán năng lượng và
nhận dạng được các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
Mấy năm gần đây, Nhà máy Giấy Bãi Bằng
đã đầu tư lắp tuyến ống mới để tận dụng lượng dịch đen đặc trong bể
chứa, vừa tiết kiệm được hóa chất nấu bột, vừa tiết kiệm điện hơi khi
chạy lại máy, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết sự cố, không gây
ách tắc đến dây chuyền sản xuất, lại giảm 90% lượng khí thải có mùi ra
môi trường do không phải xả dịch đen mỗi khi vệ sinh bể.
Cùng với đó là sử dụng nước ấm thu hồi
(VVA) thay thế cho nước sạch (VKK) nhằm tăng năng suất nấu tinh bột,
tiết kiệm nước sạch VKK, tiết kiệm hơi do không phải gia nhiệt cho nước
VKK từ 25 lên 45 độ C, tiết kiệm được thời gian để nấu tinh bột.
Chuyển đổi công nghệ điện phân màng ngăn amiang sang màng trao đổi ion ở
nhà máy hóa chất, làm tăng chất lượng các sản phẩm hóa chất sản xuất
ra, hạn chế rò rỉ hóa chất ra môi trường, đồng thời loại bỏ chất độc
hại amiang ra khỏi dây chuyền.
Hệ thống xử lý nước thải vi sinh công
suất thiết kế 30.000 m3/ngày, đêm đã xử lý toàn bộ nước thải trong quá
trình sản xuất, nước thải vệ sinh, sinh hoạt đạt yêu cầu trước khi thải
ra môi trường. Bụi trong khói thải được xử lý trên 96%, giảm được đến
90% lượng khí mang mùi ra môi trường . Nhiều chất thải rắn như vỏ cây,
mùn cưa, xỉ than, bùn sơ cấp và thứ cấp đã được thu hồi, bán làm nguyên
liệu. Hiện nay, Tổng công ty đang tiến hành đầu tư mới 1 lò hơi đốt
rác để xử lý triệt để nguồn chất thải rắn (vỏ cây, mùn cưa) phát sinh
trong quá trình sản xuất, đồng thời sản xuất hơi công nghệ phục vụ sản
xuất.
Mới đây, Nhà máy còn thực hiện giải pháp
sử dụng ống thép có đầu nối với khí nén để phá xỉ trong buồng lò động
lực, vừa góp phần vận hành lò ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa
cải thiện điều kiện làm việc cho người vận hành vì không phải thực hiện
việc phá xỉ bằng phương pháp thủ công.
Ông Tạ Đức Long - Trưởng phòng Kỹ Thuật -
Tổng công ty Giấy Việt Nam cho biết, để việc sử dụng năng lượng được
tốt, trước hết cán bộ quản lý phải thực sự quan tâm chỉ đạo, công nhân
vận hành có ý thức hơn trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng. Đơn vị
phải có kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm và chương trình hành
động trong 5 năm. Việc tiết kiệm năng lượng được tiến hành thường
xuyên, liên tục. Đặc biệt, cần phát huy tốt phong trào áp dụng sáng
kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm năng lượng đạt hiệu quả cao.
Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có
nhiều giải pháp tốt trong việc tiết kiệm năng lượng hiệu quả.